一、使用參數(shù)
材料:鈦合金 鉬絲品牌:科龍 切割液:歐斯頓水基 控制系統(tǒng):X8_L 切割高度:953mm 機(jī)床類型:40快絲加高立柱 張絲:重錘
注:材料變形對(duì)加工效率影響較大
二、切割圖形及軟件參數(shù)設(shè)置
三、切割過(guò)程中遇到的問(wèn)題、原因及解決辦法
1、完整切割圖形遇到的問(wèn)題及原因
?、贁嘟z。
?、跐L筒上鉬絲顏色不正常,不同區(qū)域呈現(xiàn)不同的顏色。
?、矍懈顖D形的最后一段,頻繁出現(xiàn)短路現(xiàn)象。
?、軋D形切割完成,未回到原點(diǎn),芯子拿不出來(lái)。
原因:由于該材料在切割過(guò)程中形變量較大,導(dǎo)致鉬絲在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,出現(xiàn)被夾住的情況,一般發(fā)生在切割圖形的后半程,隨著切割圖形接近尾聲,短路現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重,滾筒上鉬絲的顏色開始發(fā)生變化。芯子取不出來(lái)的原因是,工件的兩頭切割完成,但因材料變形,中間仍有部分未切割。
解決辦法:一次切割時(shí),一定要回到原點(diǎn)再取芯子,或者在最后一段因材料變形出現(xiàn)頻繁短路時(shí),應(yīng)回到原點(diǎn),反向切割。
2、采用對(duì)半切割的方式
目的:減小鉬絲因材料變形被夾斷的幾率;易于取芯;出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),反向切割節(jié)省時(shí)間。
出現(xiàn)的新問(wèn)題:在切割第4個(gè)對(duì)半圖形圓弧段時(shí),因短路回退次數(shù)過(guò)多停機(jī)。切割圖形狀態(tài)如下:
可以看到,所割圖形圓弧段未按正常的軌跡切割,隨即返回圖形原點(diǎn)反割。在反向切割X方向的直線段時(shí),出現(xiàn)滾筒上的鉬絲顏色不正常,同時(shí)滾筒正反向切割出現(xiàn)了走步緩慢的情況。觀察重錘,未發(fā)現(xiàn)其在運(yùn)行過(guò)程中有上、下移位的情況。嘗試更換新的切割液,現(xiàn)象依舊。隨即回到原點(diǎn)重新切割該直線段,意在消除材料變形影響,但現(xiàn)象依舊。最后決定更換鉬絲,在更換鉬絲的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)上、下導(dǎo)電塊均出現(xiàn)了很深的溝槽,而這正好解釋了鉬絲的顏色變化和正向切割圓弧軌跡不對(duì)的原因。更換鉬絲、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電塊后,反向切割恢復(fù)正常。
更換前的鉬絲狀態(tài)(使用時(shí)間約65小時(shí))
待解問(wèn)題:
導(dǎo)電塊出現(xiàn)溝槽的可能原因:
?、?nbsp;重錘導(dǎo)致
?、?nbsp;材料成分導(dǎo)致
③ 材料變形導(dǎo)致
注:導(dǎo)電塊使用總時(shí)長(zhǎng)大約160小時(shí)。
以上原因需要后續(xù)繼續(xù)加工才能確定主因。
對(duì)半切割后,取出的芯子形變嚴(yán)重。